南网调控一体化成效初显

2015-12-31 15:02:03 大云网  点击量: 评论 (0)
部分试点实现主、配网故障及停电信息与客服调度实时共享,快速复电时间大幅缩短 核心提示:截至12月1日,全网63家地调中,调控一体化型增至36 5%,调度+变电监控+多巡维型由27%增至44 4%,调度+有人值班型降
  部分试点实现主、配网故障及停电信息与客服调度实时共享,快速复电时间大幅缩短
    核心提示:截至12月1日,全网63家地调中,调控一体化型增至36.5%,调度+变电监控+多巡维型由27%增至44.4%,调度+有人值班型降至0%。下一步,公司将尽快评审印发调控一体化相关管理及技术标准,加快重点中心城市调控一体化建设。
    自2012年以来,南方电网公司稳步推进调控一体化建设,并从东西部地区选出10家单位开展试点,以点带面推进条件成熟单位开展调度运行管理模式调整,各省区设备监视、控制集约化程度进一步提升。截至12月1日,全网63家地调中,调控一体化型由31.7%增至36.5%,调度+变电监控+多巡维型由27%增至44.4%,调度+有人值班型降至0%。
    “实行电力调度控制中心加巡维中心两级运维模式,实现网省层面调度、控制职能合一;地区供电局层面调度、控制、监视逐步融合,业务流程不断优化。”这是南方电网实施调控一体化的建设思路。
    调控模式的转变直接带来了工作效率的提升。2015年,广东电网公司220千伏/110千伏开关平均遥控操作实施率由21%提高到42%,广东中调事故处理遥控操作开关857次,节约时间664小时,减少损失电量143.5万千瓦时;日常倒方式遥控操作开关3512次,节约时间1304小时,减少现场操作7524人次。广西电网公司河池供电局通过对涉及运行方式调整的解合环操作、配网倒闸等均采用远方遥控,110千伏网络解合环操作时间由13分钟降至5分钟,工作效率明显提升,巡维中心的工作量大幅下降。
    公司系统运行部有关负责人表示,公司将通过推行调控一体化,逐步扩大各电压等级设备集中监视、控制范围,提升日常操作效率及大面积停电应急处置能力。
    远方控制故障处理时间大幅缩短
    调控一体化模式实现了将主、配网故障及停电信息与客服调度进行实时共享,极大地提高了停电事件处置效率,快速复电时间大幅缩短,这在部分试点单位的具体实战中得到检验。
    广州供电局将主、配网、客服调度三个专业合署办公,以高效协同的面对面信息沟通代替了电话沟通。在主网方面,推行调度直接遥控,有效提升电网控制效率,在上半年从化地区暴雨导致两个110千伏变电站全站失压事件中,广州调度仅用14分钟就恢复了全部负荷,刷新了广州110千伏变电站失压故障最快复电纪录;在“10·04”500千伏广南站失压事件中,广州中调遥控操作295次,为5小时恢复40.9万户客户供电奠定了基础。在配网方面,在中心城区实现广州配调直接指挥急修班组开展中压配网故障处理,建立了扁平高效的中压配网故障处理调度指挥工作机制,配网常规故障处理时间整体压减了30%。
    深圳供电局通过调控中心集中监视模式,大幅精简了调度、监控、变(配)电运行人员,减少了变电运行人员对设备的监视工作,巡维中心人员的精力主要集中在现场设备巡视及操作等工作。通过远方遥控操作,有效提高了故障处置效率。2015年1月至11月,通过配网自动化系统,实现快速复电平均时长仅为5.69分钟,较传统处理方式减少了68分钟。
    公司系统运行部有关负责人认为,调控一体化将对现有调度方式带来深刻的变化。当前,公司系统部分单位人员对调控一体化的认识不足,思维方式保守,满足于现状;此外,还存在与设备、安监、人资等相关部门的横向协同不够等问题,这些都不利于下一步调控一体化建设的深入推进。
    下一步,公司将尽快评审印发调控一体化相关管理及技术标准,在推进试点单位建设的基础上,加快重点中心城市调控一体化建设,进一步推进集中监视和远方控制,深入推动全网调控一体化建设。   
     黄勇华
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责任编辑:大云网

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